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近日,上海石化滌綸部1號聚酯聯(lián)合裝置熱煤爐提標改造項目實現(xiàn)中交。新項目投用后,裝置熱煤爐系統(tǒng)綜合熱效率將達到94%以上,且氮氧化物減排量預計降低近五成,低于上海市地方及國家標準排放要求,有效提升現(xiàn)場綠色生產(chǎn)水平。
熱煤爐是裝置熱動力的“心臟”設備,承擔著為裝置供應能量的重任。1號聚酯熱煤爐于2004年9月投入使用,設備滿足當時國家對煙氣排放的指標要求。之后隨著日益嚴格的環(huán)保要求,裝置對熱煤爐不斷進行優(yōu)化改造,2009年完成燃料油到燃料氣的改造,2014年完成低氮氧化物燃燒器的改造,2017年完成燃料器的改造升級,同時增加煙氣回流系統(tǒng)。
去年10月1日起,根據(jù)上海市《鍋爐大氣污染物排放標準》,裝置對熱煤爐采用低氮燃燒技術作進一步改造。但因設備老舊,實現(xiàn)氮氧化物達標排放需花費大量精力,并且維護成本偏高。為此,去年底,裝置決定對熱煤爐設備進行提標改造,并采用多種低氮燃燒技術相互耦合的組合方式,控制氮氧化物排放。
據(jù)了解,在新項目沒有投用前,滌綸部千方百計抓好原熱煤爐達標排放。裝置成立由工藝、設備、電儀專業(yè)人員組成的攻關小組,不斷完善切換操作流程,定期對原熱煤爐出現(xiàn)的數(shù)據(jù)配比等問題進行分析并加以解決。
來源:中國石化新聞網(wǎng)(金正保)
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